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電磁流量計流量輸出超(chāo)差,零點漂移解決方(fāng)案

來源:本站發(fā)布(bù)日期:2017-07-29 02:32:57| 分享 加入收(shōu)藏 關注:0
在氣化裝置中使用了多台電磁流量計 ,氣化裝置試車運行(háng)期間遇到的故障如下:
1、流量(liàng)信号突然下降或無指示
  工藝操作人(rén)員反映,從循環灰水冷卻器出來(lái)的灰水流量表流量值突然下(xià)降,依照多年儀表維護經驗,判斷出(chū)現此種情況的(de)主要原因是電極間的絕緣變(biàn)壞或被短路(lù),造(zào)成信号送不出(chū)去。經過仔細認真的檢(jiǎn)查,發現信号插座被腐蝕,于(yú)是用清水清理并烘幹,回(huí)裝後正常。當然(rán),除了以上原因,還有可能是測量(liàng)導管内壁有污垢沉積,測量(liàng)導管襯裏被破壞,具(jù)體原因具(jù)體處理。
2、輸出信号晃動
  儀表人(rén)員巡檢時發現(xiàn), 電磁流量計輸出信号晃(huǎng)動厲害,檢查确認被測流體無(wú)波動或者脈動,并且管道内爲滿管液體的情況下,經(jīng)仔細檢查,電磁流(liú)量計本身無故障,發(fā)現不遠處有一(yī)設備檢修人員正在焊接一接頭,判(pàn)定爲電焊機工作時産生電磁幹擾所緻,遠離電磁幹擾後該流量計指(zhǐ)示正常。
3、零點不穩定
  工藝停車時,濃(nóng)灰漿(jiāng)流量表的零點不穩定,檢查發(fā)現該表所(suǒ)測量(liàng)的管道内有污垢沉積,附(fù)着在測(cè)量管内壁,從而導緻該(gāi)流量計的零點變動,去除電極(jí)上和電極附近的贓物(wù),污垢後,發現零點還是有些變動,用bt200重新校零後,該表顯(xiǎn)示正常。當然,出現零點不穩定的原因除了(le)以上所分(fèn)析的還可(kě)能是(shì)以下四種原因:
管道未充滿液體或者液體(tǐ)中有氣泡;
管道是否(fǒu)存(cún)在洩(xiè)漏;
否有外界電磁幹擾的影響;
4、測量值與實際值不符
  在保證所測管道内液(yè)體已充滿傳感器并靜止的情況下,用bt200重新調校該表的零點後,測量值和實(shí)際值還有誤差(chà),經過仔細檢查發現發(fā)現(xiàn)轉換器的量程設定(dìng)錯誤,重新(xīn)設定符合該表的正确量程後指示正常,産生不符的原因還(hái)可能(néng)有下面幾個方(fāng)面:傳感器安裝位置不妥,未滿管或者被測液體中含有(yǒu)氣泡,這類故障主要是管網工(gōng)程設計不良,還有相關設備不(bú)完善導緻;信号電纜的絕緣能力下降。
  首先現場和主控室聯(lián)校确認電纜線的連(lián)接是否正确,再檢查接線端子處或者電纜的接頭處是否受潮,導(dǎo)緻電纜絕緣能(néng)力下降;傳感器上遊流動狀況不符合要求(qiú)。傳感器上遊流動狀況常受安裝空間限制,不符(fú)合規定要求,比如接(jiē)近産生擾流的阻流件卻沒有(yǒu)足夠長的直管段,這(zhè)些都會引入影(yǐng)響(xiǎng)測量準确度因素(sù),測量(liàng)管内壁存在(zài)淤積層或管壁被磨損,從而改變流通面積,影響測量值;傳感器極間電阻變化或者電極(jí)絕緣下降。此故障往往是(shì)接線端雨水侵入從而使之受潮所(suǒ)緻。排除潮(cháo)氣即(jí)可恢複絕緣。

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